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攻坚克难的化建人——西安公司2020年榆能化装置大检修纪实
发布时间:2020-08-05 14:46:56        文章来源:       

连日来,走进高温酷暑中的靖边榆能化大检修技改现场,一台台吊车机车轰鸣,施工现场一派热火朝天的大干景象。截止7月26日,由西安公司承担的榆能化公用工程、储运系统、聚烯烃3个主装置区15套装置检修施工已经完毕,1#、4#炉点火成功,达到开车投产条件。

此次检修分3个主装置区,涉及4台锅炉、2台脱硫塔、2台反应器、120台换热器、36台过滤器、915台安全阀拆装、299台阀门维修、22个球罐定检、137台压力容器定检、136142米管道定检等施工项目。

科学组织提前策划

西安公司首次承担榆能化检修任务,班子成员高度重视,2个月前,召开专题会议研究部署检修相关工作,在做好疫情防控前提下,安排技术人员提前进入现场与业主各车间深度对接检修工程量,全面熟悉各装置检修工作内容和检修重点、难点,编写检修施工组织方案、特殊工序施工指导书、技术安全交底方案、筛选施工队伍、协调工机具,同时,安排专人提前落实人员食宿事宜;投入15台吊装机械,1200余台(套)中小型工机具于5月20日全部安排到场,6月18日,检修施工人员全部入场。

全力以赴保进度

6月20日,为期一个月的榆能化装置大检修拉开帷幕。为保证检修顺利按期完工,西安公司领导班子确定了“以公用工程中心锅炉与脱硫单元膨胀节为检修主线”,总工刘中山靠前指挥,每天检查落实计划进度情况,现场协调解决问题,确保施工进度与计划同步。公用工程停得迟、开的早,其中4台锅炉内部水冷壁管需在15天内完成更换,所有炉管焊缝必须100%合格,施工班组没有返修时间。

为了加快施工进度,作业班组24小时轮班,以确保4台锅炉按期交付。脱硫烟道部分由于更换的膨胀节尺寸较大、焊接量大,且施工作业在15米高空进行,领导班子从榆炼调入7组焊工进行突击作业、通宵加班,经过2个工作日连续作战,烟道改造按期交付业主。

打赢质量安全保卫战

为确保检修安全和质量,安环科科长洪养军提前入驻现场,安环部牵头制定检修安全奖罚制度、危险源辨识及控制措施、检修应急预案等,组织各施工班组进行“八项特殊作业”及榆能化“八项严禁”专题培训,并将“八项严禁”印制成小卡片,发给每个作业人员,让大家时刻牢记和遵守安全规章制度,规范指导检修,严格禁止施工中违规、违章

为确保施工质量,西安公司技术员提前与厂方车间对接,摸排施工难点,根据管道材质、焊材等编制焊接工艺卡,对班组进行专业技术交底,同时每天对现场施工质量进行巡查,发现问题,立即要求班组整改,确保检修施工质量。

为鼓励先进,发挥表率作用,检修项目负责人设计了“安全之星帽贴”“安全之星胸牌”及“安全行为表彰卡”,根据每日施工区域内施工人员安全行为综合表现情况,每周表彰一次,活动开展以来,一线施工人员争先创优,安全意识不断提高,施工进展安全有序运行。

协同作战为*旗添彩

6月20日,大检修全面展开后,西安公司*支部成立了由朱玉春任队长、15名*员组成的“*员先锋队”,以“保安全、保质量、控工期、控费用”为检修目标,打响检修攻坚战。先锋队担负脱硫车间16台烟道膨胀节、锅炉车间160根水冷壁管道更换、96台锅炉汽包内汽水分离器钢丝网更换,16台一次风道插板门检修、4#锅炉下级空预器1套(重55吨)更换等工作量。

一个*员,就是一面旗帜。他们在锅炉尾部烟道积灰清理、捞渣机辅机检查更换维修、部分水冷壁管更换、汽包旋风分离器更换、炉顶部分工艺阀门技改等作业中,充分发挥*员先锋模范作用,迎难而上、加班加点作业,新安装的一百多根炉管焊接一次合格率100%;现场文明施工和安全管理运行良好,得到业主好评。

7月1日,公用工程4台锅炉及脱硫烟道改造工程按期交付业主,在场所有人员脸上露出了会心的笑容。

(赵勇迪 张笑歌)

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